MTBE裝置一級(jí)反應(yīng)由四臺(tái)醚化反應(yīng)器組成,是該裝置的核心設(shè)備。由于裝置工藝及催化劑的特殊性,催化劑平均使用壽命為120天,運(yùn)行到期后就必須切反應(yīng)器更換催化劑。頻繁換劑易引起裝置波動(dòng),影響裝置的長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。
為延長(zhǎng)醚化催化劑使用壽命,促進(jìn)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行,裝置技術(shù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行多輪技術(shù)攻關(guān)。他們集思廣益,梳理比對(duì)近幾年來(lái)的反應(yīng)器熱點(diǎn)溫度歷史數(shù)據(jù),分析催化劑壽命周期規(guī)律及失活原因,討論改進(jìn)措施。
煉油三部攻關(guān)團(tuán)隊(duì)聯(lián)系并優(yōu)化上游氣分裝置操作,通過(guò)技術(shù)改造等手段降低原料波動(dòng),減少碳四原料帶水對(duì)反應(yīng)帶來(lái)的不利影響。團(tuán)隊(duì)在保證總轉(zhuǎn)化率不下降的情況下,優(yōu)化一、二級(jí)反應(yīng)器溫度控制,合理分配一級(jí)反應(yīng)器固定床與膨脹床的進(jìn)料分配比,最大化利用一級(jí)反應(yīng)器的催化劑活性。目前,一級(jí)反應(yīng)器催化劑使用壽命已提高至7個(gè)月,年均可節(jié)省醚化催化劑消耗15噸,預(yù)計(jì)每年減少催化劑采購(gòu)費(fèi)用近50萬(wàn)元。
據(jù)悉,為深入挖掘裝置潛力,還將在該裝置增設(shè)原料聚結(jié)器,降低原料帶水并脫除原料中的金屬離子及堿性物質(zhì),促使催化劑使用壽命進(jìn)一步延長(zhǎng)。
(來(lái)源:中國(guó)石化新聞網(wǎng))